
起源:yl6809永利
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颁布功夫:2021-01-12
1月8日,yl6809永利集团电机公司成功攻克机械人窄间隙气保焊出产利用难题,初次实现发电设备大型关键部件机械人焊接。
通过利用先进、高效、智能的机械人窄间隙气保焊技术,电机公司成功实现大型混流座环固定导叶与环板焊接。经检验,焊缝UT(超声检测)探伤一次性合格;相比通例焊接方式,单个焊口焊材亏损量降落76%,焊接周期削减50%。这是电机公司成功攻克有色金属自动堆焊、轴瓦巴氏合金全自动出产后,在智能造作领域实现的又一沉大关键成功。
焊量极大,不容有失。大型关键部件多选取150~270毫米的超厚板结构,相迸宗机械人焊接利用成熟的工程机械及车辆造作行业,焊量增长万倍不止。并且,机械人焊接起弧之后没佑装回头箭”,不存在沉来的可能。
UT探伤质检严,容不得半点缺点。每一条焊路都必要保障优良的熔合,不能有未熔合、夹渣、气孔等缺点。某大型混流式座环1/4瓣有6个固定导叶,每个固定导叶有2个175毫米厚的焊口,通例工艺下每个焊口必要焊接约90个单路焊缝,只有全数单路焊缝均无缺点,能力确保单个焊口UT探伤合格,难度可见一斑。
以机械人包办身工进行大型关键部件焊接,想要获得不变的焊接质量,必须攻克三大技术难题,即机械人利用技术、智能跟踪反馈技术、窄间隙焊接技术,还要将三种技术像人的手、眼、脑一样,系统地融合到一路,最终实此刻出产上的高效利用,对于电机公司研发人员来说,这是一项前所未有的挑战。
通过对国内表20多家机械人研发造作企业进行走访互换和对比分析,电机公司自主选型,成功集成了基于超窄间隙焊接智能寻位、跟踪、反馈技术的窄间隙智能机械人焊接工作站。
一系列的创新攻关为机械人窄间隙气保焊的出产利用扫清了阻碍,最终,混流机组座环机械人焊接质量不变,UT探伤一次性合格。以单个焊口为例,焊接周期由通例5班次降低至2.5班次,出产效能大幅提升;焊材亏损量由通例75千克降至18千克,降本成效极度显著。
下一阶段,焊接机械人还将陆续在超高水头蓄能转轮、大型混流机组座环、高水头蓄能座环等大型关键部件焊接出产中推广利用,并逐步扩大至水轮机、发电机及其它部套。